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緩蝕棒技術(shù)減緩井下工具腐蝕速度

[加入收藏][字號(hào): ] [時(shí)間:2013-07-22  來(lái)源:石油與裝備雜志  關(guān)注度:0]
摘要:   營(yíng)11斷塊位于東辛油田西部,含油面積10.2平方千米,地質(zhì)儲(chǔ)量1248萬(wàn)噸。目前共有生產(chǎn)井55口,現(xiàn)開井46口。其中,有桿泵井45口,螺桿泵井1 口。日產(chǎn)液量約440噸,日產(chǎn)油量約220噸,綜合含水率約為50%。由于營(yíng)11沙三段油...

  營(yíng)11斷塊位于東辛油田西部,含油面積10.2平方千米,地質(zhì)儲(chǔ)量1248萬(wàn)噸。目前共有生產(chǎn)井55口,現(xiàn)開井46口。其中,有桿泵井45口,螺桿泵井1 口。日產(chǎn)液量約440噸,日產(chǎn)油量約220噸,綜合含水率約為50%。由于營(yíng)11沙三段油藏為整裝油藏,且是一塊異常高壓、低飽和油藏,斜井?dāng)?shù)量多(約占總開井?dāng)?shù)的75%)、泵掛普遍較深(大多數(shù)在1,800米~2,400米左右),礦化度較高(在40,000~80,000毫克/升之間),營(yíng)11斷塊油井腐蝕現(xiàn)象較為嚴(yán)重,本文主要針對(duì)日常生產(chǎn)中的腐蝕井進(jìn)行闡述。

 

  腐蝕井現(xiàn)存問(wèn)題

  及改進(jìn)治理措施

 

  根據(jù)2008年度腐蝕倒井統(tǒng)計(jì)表和2009年1~6月作業(yè)井統(tǒng)計(jì)表(見表1、表2)分析,2008年共作業(yè)41井次,其中,腐蝕導(dǎo)致倒井19井次;2009年1~6月共作業(yè)24井次,腐蝕導(dǎo)致倒井8井次。

 

  從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和表中可看出,近年來(lái),在井溫和摩擦產(chǎn)生的熱能作用下,使桿、管表面鐵分子活化,而產(chǎn)出液具有強(qiáng)腐蝕性,桿管被腐蝕。由于腐蝕,使桿、管表面更粗糙,從而磨損更嚴(yán)重,造成倒井次數(shù)增多,作業(yè)成本費(fèi)用明顯增加,給采油隊(duì)帶來(lái)了極大的人力和財(cái)力消耗。

 

  隨著綜合含水的不斷上升,油井腐蝕程度日趨嚴(yán)重。其原因是:當(dāng)油井產(chǎn)出液含水率大于74.02%時(shí),產(chǎn)出液換相,由油包水型轉(zhuǎn)換為水包油型,于是,桿、管表面失去原油的保護(hù)作用,產(chǎn)出水直接接觸抽油桿和油管,腐蝕速度增大。摩擦的潤(rùn)滑劑由原油變?yōu)楫a(chǎn)出水,失去原油的潤(rùn)滑作用,抽油桿和油管內(nèi)壁磨損速度加快,磨損嚴(yán)重。

 

  東辛油田營(yíng)11斷塊的產(chǎn)出水具有“兩高一低”的特點(diǎn),即礦化度高,含有大量的氯離子、二氧化碳和硫化氫等,水溫度較高,Ph值偏低,顯弱酸性。產(chǎn)出水中含二氧化碳,硫化氫和鐵質(zhì),故有下列化學(xué)反應(yīng)式:

 

  CO2+H2O→H++HCO3ˉ

  Fe+H2S→FeS↓+H2↑

 

  CO2含量越高,產(chǎn)出水中產(chǎn)出的H+越多,Ph值越低。產(chǎn)出水顯弱酸性,腐蝕性強(qiáng)。同時(shí),產(chǎn)出水中H2S與鐵反應(yīng)生成FeS和H2,對(duì)桿、管產(chǎn)生氫脆腐蝕。

 

  由于Ph值低,H+離子多,而產(chǎn)出水含Cl-高,存在下列化學(xué)反應(yīng)式,形成了具有強(qiáng)腐蝕性的體系:

 

  H++Cl-→HCl

 

  目前現(xiàn)場(chǎng)中常用的防腐方法有加裝耐腐蝕桿管、防腐器和加緩釋劑三種。其中,采油11隊(duì)所管轄的營(yíng)11斷塊有3口井安裝了防腐器裝置,分別為 Y11X146、Y11X152、Y11XN41。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表明,Y11X146于2009年3月14日因防腐器卡原因上作業(yè),防腐器發(fā)生膨脹,卡在油套環(huán)空之間,解卡打撈不成功。Y11XN41于2009年3月29日因油管漏倒井,作業(yè)過(guò)程中也發(fā)生防腐器因膨脹而導(dǎo)致油管上提微卡情況,桿管仍有明顯的腐蝕跡象。

 

  目前Y11X152井口套管環(huán)空堵,洗井洗不通,也是由于防腐器膨脹原因造成油套環(huán)空不通,正準(zhǔn)備上作業(yè)處理。因此,從現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看,防腐器在采油 11隊(duì)?wèi)?yīng)用效果不理想,裝置易發(fā)生膨脹,從而堵塞油套環(huán)空,影響油井正常生產(chǎn);同時(shí),造成作業(yè)施工難度增大,增加作業(yè)成本。

 

  采油11隊(duì)從2009年4月28日開始,對(duì)19口特殊井采用加緩釋劑的防腐技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果正在跟蹤調(diào)查中。

 

  雖然現(xiàn)場(chǎng)上常用的防止油管腐蝕的方法,通常是加液體緩蝕劑,但是現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際緩蝕效果與室內(nèi)靜態(tài)試驗(yàn)效果差距較大。分析認(rèn)為,液體緩蝕劑容易被油水帶走,在井下停留時(shí)間很短,并且管內(nèi)壁粗糙不均及不同程度地存在油、垢等附著物,水中含有其它不利于緩蝕劑吸附的成分,致使從套管加注的緩釋劑不易達(dá)到泵入口處,對(duì)泵、抽油桿、油管的保護(hù)效果不夠理想。同時(shí),液體緩蝕劑需要定期加入,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,造成現(xiàn)場(chǎng)工人工作量增加;由于采油11隊(duì)生產(chǎn)井?dāng)?shù)較多,小班工人每天工作量較大,液體緩釋劑是否能按時(shí)添加不易保證,有可能導(dǎo)致液體緩蝕劑在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用效果很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

 

  解決井下工具

  腐蝕問(wèn)題的小工藝

 

  結(jié)合采油11隊(duì)實(shí)際情況,建議采用固體緩蝕棒技術(shù)。固體緩蝕棒具有投加工作量小、藥量釋放均勻、藥劑有效作用時(shí)間長(zhǎng)、緩蝕性能好的優(yōu)點(diǎn),它能減緩H2S、 CO2、鹽分對(duì)井下設(shè)施及集輸管線的腐蝕,對(duì)井下管件和油管起到防腐作用。固體緩蝕棒有兩種,一種是由緩蝕成份和粘合劑(無(wú)緩蝕性能)制成;另一種是純粹由緩蝕成分制成。

 

  根據(jù)油井的產(chǎn)液量、含水率及腐蝕速率等有關(guān)參數(shù),優(yōu)選緩蝕劑用量。將固體緩蝕棒裝入采油用篩管中,掛在油井管柱尾管下,隨油井作業(yè)一起下入井中,在一定時(shí)間內(nèi)緩慢釋放緩蝕活性物質(zhì),并隨產(chǎn)出液通過(guò)油管上升,對(duì)井筒內(nèi)液體所接觸到的桿管進(jìn)行防腐保護(hù),從而達(dá)到控制系統(tǒng)腐蝕的目的。

 

  根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)公式確定:

 

  式中,m為緩蝕棒質(zhì)量,ρ為緩蝕棒密度,β為緩釋劑有效含量,Q為日產(chǎn)液量,fW為含水,t為加料周期。由緩蝕棒質(zhì)量和緩蝕棒平均線密度可計(jì)算出所用緩蝕棒的長(zhǎng)度。

 

  與加液體緩釋劑的方法相比,采用固體緩蝕棒技術(shù)能節(jié)省大量工時(shí),避免了加藥頻繁的問(wèn)題;該技術(shù)施工工藝簡(jiǎn)單,緩蝕效率高,對(duì)地層傷害小,有效期長(zhǎng),減少倒井次數(shù),降低作業(yè)和桿管更換費(fèi)用,并且在野外操作十分方便,能為采油隊(duì)降低大量生產(chǎn)成本。



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