西南油氣田川東北氣礦數字化氣田投產運行10年來,實現了氣井每個環(huán)節(jié)和過程24小時受控管理,提升了氣礦安全監(jiān)控能力,安全生產天然氣累計超過70億立方米,并在降低勞動工作強度、實現減員增效上收效明顯。
改變傳統(tǒng)生產管理方式,工作效率和管理水平得到提高。數字化氣田將以前分散、多級管控的方式轉變?yōu)楹蠓絽^(qū)域控制中心集中管控,幫助提升生產運行管理水平,簡化工藝設施,優(yōu)化工藝參數和生產過程,大大提高了生產效率。生產現場數字采集巡檢由以前每小時1次提高到10秒1次,效率提高360倍。
優(yōu)化生產管理流程,用工總數和管理效益成效突出。數字化氣田高效、精確、快速的安全運行方式,推進了中心站管理方式的創(chuàng)新完善,在人力資源優(yōu)化配置、管理成本節(jié)約、管理效益提升上見到明顯成效。這個氣礦3座中心站現有值守人員46人,按照以前定員標準應為98人,節(jié)約人力資源52人,及時滿足了新增氣井及增壓站的人員需求,確保了生產平穩(wěn)有序運行。
降低勞動強度,員工技能和維護水平實現升級。川東北地區(qū)生產氣井地域分散,環(huán)境復雜,傳統(tǒng)的管理主要依靠現場人員值守,耗費大量人力物力。實施數字化氣田后,員工從駐井看護、定期巡檢、資料錄入等簡單、重復性勞動中解脫出來,通過數據監(jiān)控、聲音報警、趨勢曲線等可操作性強的人機互動界面,井站和調度控制中心人員可及時發(fā)現生產中存在的異常情況,確保快速處理。
優(yōu)化工藝設備和流程,實現節(jié)能降耗。通過數字化管理,這個氣礦停用了單井脫硫裝置、水套爐等生產設備,關停了無人值守井站的生活用水、用電、用氣,改造啟用單井照明設施自動啟停裝置,運用氣田水轉運泵變頻調速功能,在節(jié)能降耗上效果明顯。這個氣礦年均節(jié)約用氣6萬立方米、節(jié)水近2萬噸,節(jié)約材料費、辦公費等近50萬元。