9月15日,筆者在遼河油田曙光采油廠采油作業(yè)五區(qū)地質(zhì)隊(duì)采訪獲悉,這個(gè)作業(yè)區(qū)應(yīng)用單井效益評(píng)價(jià)成果,精細(xì)油藏描述取得顯著效果,與2013年同期對(duì)比,有效井增加2%,高成本井減少0.6%,成功實(shí)現(xiàn)油井效益升級(jí)。
面對(duì)操作成本逐年上升、老井遞減加快等諸多不利因素的影響,如何提高稠油開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益,找到降本增效的良策?這個(gè)區(qū)從提高措施經(jīng)濟(jì)效益等方面加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作,確保實(shí)現(xiàn)油井效益最大化。
否決無效注氣井,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。“在實(shí)施優(yōu)化措施或參數(shù)后,對(duì)于單位相對(duì)變動(dòng)成本仍超過2000元/噸的高成本井,通過延緩注氣、不注氣等手段,將高成本井控制在年計(jì)劃指標(biāo)之內(nèi)。今年上半年,共減少注氣井投入16井次,節(jié)約注氣量3.87萬噸,注氣費(fèi)用283.52萬元。”作業(yè)五區(qū)主管地質(zhì)副主任賈海艦告訴筆者。
優(yōu)選配套措施,提高油氣比。按照“限無效、穩(wěn)有效、上高效、停高成本”的措施投入原則,實(shí)施從技術(shù)人員、地質(zhì)隊(duì)長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)兩所及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中心層層把關(guān)的四級(jí)論證模式。以旬度運(yùn)行為節(jié)點(diǎn),強(qiáng)化旬度措施論證,今年上半年實(shí)現(xiàn)吞吐井有效率在75%以上。
優(yōu)化注氣參數(shù)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)油井效益升級(jí)。在老井吞吐方案設(shè)計(jì)過程中,通過注氣參數(shù)、注氣方式、管理模式的合理設(shè)計(jì),提升油井單井效益。針對(duì)高周期直井注氣強(qiáng)度優(yōu)化,共實(shí)施6口井,同期對(duì)比單井增油64噸,油氣比增加0.03,階段節(jié)余注氣量744噸。針對(duì)注氣壓力高、采注比低的區(qū)域,開展低強(qiáng)度注氣試驗(yàn),提高單井效益。今年上半年共計(jì)實(shí)施11井次,平均注氣強(qiáng)度下降12.3噸/米,注氣量減少255.2噸,周期產(chǎn)量增加98噸,油氣比上升 0.13,試驗(yàn)取得較好效果。
此外,優(yōu)化組合注氣方式成為提高井組整體經(jīng)濟(jì)效益的又一利器。今年上半年共實(shí)施四種組合方式28個(gè)井組,減少氣竄48井次,增油3200噸。