除砂工藝經(jīng)濟(jì)效益明顯
該整改流程簡(jiǎn)單、操作,維護(hù)容易,崗位人員對(duì)改進(jìn)后的流程非常認(rèn)可。該設(shè)施在青海油田采油三廠七個(gè)泉作業(yè)區(qū)投運(yùn)后,將原來(lái)的2個(gè)月清洗管線的周期延長(zhǎng)到了6個(gè)月,而且原來(lái)清洗過(guò)程中,經(jīng)常因?yàn)槎氯^(guò)于嚴(yán)重而無(wú)法清洗只能更換成新管線,發(fā)生費(fèi)用包括舊管線拆除和新管線安裝等。
2009年~2010年共清洗管線11次,共計(jì)清洗¢114×4管線1870米,更換¢114×4管線1360米,因?yàn)楦鼡Q管線而停輸26天。這種情況在新的工藝投運(yùn)后也大為改觀,在半年期間只是更換了出口15米的管線。使得在一年管線清洗上的費(fèi)用節(jié)約了50多萬(wàn)元(包括管線維護(hù)的人工費(fèi)用以及更換管材的費(fèi)用)。而且也使得平穩(wěn)運(yùn)行的周期得到了延長(zhǎng)。
四個(gè)儲(chǔ)罐分別在投入使用后的4個(gè)月進(jìn)行了清理,清理出油泥沙厚15cm,清理費(fèi)用5,000元左右。由于是集中清理并不影響生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行。設(shè)備建成后,除砂率達(dá)到了90%以上,解決了困擾生產(chǎn)的一大難題。
七個(gè)泉油田含砂原油集輸工藝新方法的應(yīng)用,使得對(duì)含砂原油集輸工藝有了新的認(rèn)識(shí)和新的解決思路。但還存在以下問(wèn)題:在青海油田高海拔地區(qū),由于處于室外,儲(chǔ)罐的保溫工作難度大;處理不徹底,站內(nèi)一次加熱原油加熱爐的維護(hù)周期得到了延長(zhǎng),即從原來(lái)的45天延長(zhǎng)到了100天,還是不能徹底的清理原油中的砂成分;自動(dòng)化程度不高,在投運(yùn)正常穩(wěn)定后,安裝了自動(dòng)化液位計(jì)并將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳到值班室,降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。建議在以后的設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)中配合應(yīng)用多種分離技術(shù),相信會(huì)取得更好的效果,能更好的為油田生產(chǎn)服務(wù)。