已高效開發(fā)11年的
長慶油田采油一廠王南作業(yè)區(qū),通過對47口老油井實(shí)施措施,截至11月5日,今年累計(jì)增油7786噸,完成全年措施增油計(jì)劃的98.8%。“只要找準(zhǔn)病根,開對藥方,老井也可奪油上產(chǎn)。”王南作業(yè)區(qū)技術(shù)副經(jīng)理梁玉紀(jì)在老井綜合治理中嘗到了甜頭。
隨著區(qū)塊開發(fā)時(shí)間的延長,老井普遍存在含水上升加快、產(chǎn)量遞減加速、
管柱腐蝕偏磨加劇、結(jié)垢磁化現(xiàn)象嚴(yán)重等問題,井筒狀況日趨復(fù)雜,治理難度逐年增大。在王南作業(yè)區(qū),老井占全區(qū)油井?dāng)?shù)量的89.6%。如何根治油井的“老井病”,讓老井重新煥發(fā)活力,成為王南作業(yè)區(qū)的難題。
作業(yè)區(qū)按照“分因素控制,分層次管理”的原則,對834口油井進(jìn)行篩查。對單井動(dòng)態(tài)資料,尤其是示供圖、沉沒度、泵效、電流等數(shù)據(jù),技術(shù)人員結(jié)合井組生產(chǎn)動(dòng)態(tài)與井史資料綜合分析,摸索單井生產(chǎn)規(guī)律,找準(zhǔn)存在的問題,制定符合油井體質(zhì)的藥方。
作業(yè)區(qū)對東南裂縫線側(cè)向、東北孔滲區(qū)、西南孔隙裂縫區(qū)側(cè)向堵塞特征明顯的8口老井,實(shí)施重復(fù)
壓裂措施,增油1326噸;對西南孔隙裂縫區(qū)主向堵塞油井和東北裂縫區(qū)側(cè)向高壓高含水堵塞的23口油井,實(shí)施酸化解堵措施,增油2023噸;對塞160東北裂縫區(qū)主向水淹地關(guān)油井以及長10低產(chǎn)油井、無效
注水井進(jìn)行換層開采,實(shí)施補(bǔ)孔壓裂措施,增油2317噸。
在此基礎(chǔ)上,作業(yè)區(qū)嚴(yán)格遵循“地下變則地上變”的原則,結(jié)合油井低壓試井資料,以“泵徑合理化、沖程最大化、沖次最小化、泵掛最小化、沉沒度最佳化”為目標(biāo),在不影響產(chǎn)量的前提下,因井而異,摸準(zhǔn)脈搏開良方,及時(shí)給油井做“保健理療”,合理調(diào)整油井泵徑、泵掛、沖程、沖次,使老井達(dá)到最佳生產(chǎn)狀態(tài)。截至目前,共調(diào)大工作參數(shù)93井次,調(diào)小工作參數(shù)123井次,實(shí)施間開30口,調(diào)整泵掛13井次,泵效總體提高15.3%,累計(jì)增油928.6噸。
在加大老井措施挖潛和參數(shù)優(yōu)化的同時(shí),作業(yè)區(qū)把控制躺井和延長油井檢泵周期作為提高老井生產(chǎn)效益的重點(diǎn)。作業(yè)區(qū)充分利用數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái),通過示供圖、動(dòng)液面、生產(chǎn)曲線圖等及時(shí)準(zhǔn)確地掌握油井狀況,確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)患病油井,找準(zhǔn)病根開出良方。王55-016井原是一口生產(chǎn)主力井,2010年3月日產(chǎn)量下降至2.07噸,通過供圖分析診斷為受氣體影響,下入配套防氣工具后,日產(chǎn)量恢復(fù)到8.64噸。為確保施工質(zhì)量,作業(yè)區(qū)堅(jiān)持“四不放過”,即“產(chǎn)量波動(dòng)原因調(diào)查不清不放過,存在問題無整改措施不放過,重點(diǎn)工序無監(jiān)督人員到場不放過,作業(yè)方案執(zhí)行率達(dá)不到100%不放過”。由于措施到位,躺井率由今年年初的1.2%下降到如今的0.85%,作業(yè)監(jiān)督到位率100%,檢泵周期也得到了延長。