提高注水系統(tǒng)效率,降低注水單耗是油田節(jié)能工作的重要內(nèi)容。本文根據(jù)對注水系統(tǒng)的工藝、設(shè)備及管網(wǎng)等各環(huán)節(jié)的耗能狀況進(jìn)行全面調(diào)查、分析,找出了影響降耗的主要因素。并對地面工藝配套與地質(zhì)開發(fā)要求匹配難、不同特點油藏對注水系統(tǒng)壓力等級需求差異大、管網(wǎng)效率低、摻水能耗損失大等注水系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了綜合分析,制定并實施了系統(tǒng)性的節(jié)能降耗改造方案。
針對性實施
節(jié)能降耗改造方案
油田的不同地質(zhì)特征,對注水壓力要求不一樣,文明寨油田地層物性情況較好,均為常壓注水。
采油三廠管轄的文、衛(wèi)、馬油田注水工藝中,影響注水系統(tǒng)效率的節(jié)點集中在多級離心注水泵、分水器、注水干線、配水閥組及增注泵單井管網(wǎng)環(huán)節(jié),因注水井水量和單井管線長度決定其系統(tǒng)效率較高。
衛(wèi)城油田油層埋藏深,地層物性差,注水壓力差異大,70%以上的注水井需高壓增注。馬寨油田物性也較差,50%以上的注水井需高壓增注。
由于建設(shè)初期與目前的注水狀況發(fā)生了較大的變化,使采油三廠的注水系統(tǒng)能耗高,主要存在以下幾個方面的原因:
離心泵站存在的主要問題:已運行20年的大型離心注水泵站泵機組效率較低,設(shè)備老化嚴(yán)重,自動化程度差。泵機組無水量壓力調(diào)節(jié)能力,運行效率低。注水開發(fā)是一個動態(tài)的過程,注水生產(chǎn)中,受調(diào)水、鉆井停注、動態(tài)停注、作業(yè)等影響,油田日注水量一般在±20%范圍內(nèi)波動。注水泵一旦設(shè)置,泵排量、壓力固定不變,配注量超過泵理論排量,電機超負(fù)荷,需要節(jié)流;配注量較低時,注水泵憋壓,但站外管網(wǎng)承壓能力下降,需要節(jié)流。
注水干支線存在的主要問題:腐蝕嚴(yán)重,承壓能力下降。采油三廠衛(wèi)城油田地層產(chǎn)出水“四高一低”,即產(chǎn)出水礦化度高,在6×104~18×104之間;水中游離CO2和HCO3ˉ高;硫酸鹽還原菌(SRB)含量高;高價金屬離子含量高;Ph值低,在5.5~6.5之間。產(chǎn)出水腐蝕性強,腐蝕速率在 0.228~2.51mm/a。油田開發(fā)初期,注入水利用產(chǎn)出污水直接回注,管線腐蝕嚴(yán)重。目前為保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,減少穿孔,離心注水泵出口普遍采用閘門節(jié)流控制注水壓力。
結(jié)垢嚴(yán)重,管線壓力損失大,管網(wǎng)運行效率低。油田注水開發(fā)中注入水經(jīng)歷過產(chǎn)出水直接回注、注清水、清污混注,1996年實施水質(zhì)改性后,注入水水質(zhì)實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。但歷年水質(zhì)的多變造成衛(wèi)城油田注水系統(tǒng)管網(wǎng)結(jié)垢嚴(yán)重。因為管線結(jié)垢,干支線管損增大,部分常壓注水井欠注,增壓井增多。
通過分析發(fā)現(xiàn),增壓注水泵效率的影響因素與離心注水泵明顯不同,泵效受增注泵排量Q與揚程H影響小,由于增注泵排量是固定的,只要滿足增注泵排量的要求,在注水井壓力提升的同時,增注泵的出口壓力也隨之提升。因此,利用變頻調(diào)速技術(shù)調(diào)節(jié)增注泵排量,是水量不匹配情況下提高增注泵效率的較好手段。
注水系統(tǒng)各環(huán)節(jié)升壓、輸水最終的目的是保證將水通過注水井注入地層,因此,計量配水間需要對單井進(jìn)行配水,保證每口井按照配注水量和壓力注水。但是,工藝流程雖然能夠滿足每一個壓力等級建立一個配水閥組,但地面投入量巨大,效益不明顯,因此,配水閥組如何根據(jù)配水間所帶注水井壓力情況確定具體分壓等級,是提高注水閥組運行效率的關(guān)鍵。
采用PCP技術(shù)實現(xiàn)大型離心注水泵站水量、壓力調(diào)節(jié),原有泵驅(qū)動電機都保持不動,加裝增壓泵,引入增壓泵電機變頻調(diào)速。同時對原有注水泵進(jìn)行拆級。拆級可以減少能耗,加裝增壓泵卻可以保持原有泵的特性,同時還可實現(xiàn)泵壓和排量的可調(diào)。這種方式可以改善注水功能,投資少,可擴展20%的容量且不用更換泵機,通過加裝全面的自動化系統(tǒng),做到起停機自動運行,提高工作的可靠性,減少故障發(fā)生頻率。
根據(jù)《油田注水設(shè)計規(guī)范》要求,從注水站到管網(wǎng)最不利點,壓損不應(yīng)大于1MPa,服務(wù)半徑不應(yīng)超過5km。
更換、清洗注水干線,提高干線運行效率,對干線管網(wǎng)壓損普遍在2.0Pa以上、結(jié)垢嚴(yán)重的管線進(jìn)行清洗,提高管網(wǎng)運行效率。
通過閥組流程改造,可以在雙匯管壓力情況下實現(xiàn)三個壓力等級的注水。第一壓力等級為來水直接注入(常壓注水),目前來水壓力在15.0MPa左右,滿足 15MPa壓力以下注水井的注水要求;第二壓力等級可以根據(jù)增注站現(xiàn)有注水井情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié),進(jìn)行適當(dāng)分級,例如,分為15~25MPa為一個壓力等級,即中壓注水;第三壓力等級為高壓注水,即超過25MPa注水井注水,若一個站沒有高壓注水可分為常壓中壓注水,減少開泵數(shù)。
利用現(xiàn)有3臺增注泵分等級注水,用1臺泵對30MPa以上注水井,改建7井式雙匯管配水閥組;實現(xiàn)雙匯管三個壓力等級的切換。
注水系統(tǒng)節(jié)能降耗改造應(yīng)用效果,通過實施有針對性的節(jié)能降耗改造方案,滿足文衛(wèi)馬油田注水,提升了注水系統(tǒng)效率。
實施PCP技術(shù)改造,使地面工藝配套滿足地質(zhì)開發(fā)要求。衛(wèi)城注水站實施泵控泵(PCP)技術(shù)改造,在大型離心注水泵前端加裝1臺灌注泵,整個泵站分別有一臺注水泵和增壓泵,注水泵驅(qū)動電機,增壓泵驅(qū)動電機及保證泵站安全高效運行的各種控制設(shè)備和輔助系統(tǒng)組成。技術(shù)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益見表1。