一種由遼河油田鉆采院技術(shù)人員和曙光采油廠高級工程師羅恩勇研制改進,用以解決抽油泵“氣鎖”現(xiàn)象,安裝在抽油泵下端的“新式氣錨”,去年前四個月在11口高輪次稠油井上現(xiàn)場試驗,效果顯著。
羅恩勇他們將這一改進后的“新式氣錨”命名為泵下高效導(dǎo)流技術(shù)。在談到該項技術(shù)的研發(fā)背景時,羅恩勇介紹說,目前在稠油、超稠油開發(fā)中后期普遍通過實施氮氣助排、二氧化碳復(fù)合吞吐等多種措施借以補充地層能量,這些措施實施后,一部分氣體隨原油開采排出,另有很少一部分不可避免地滲入泵筒中。抽油泵最“怕” 氣體進入,一旦有氣體進入,泵就無法正常工作。液面低的油井,特別是氣液比高的油井,都可能導(dǎo)致泵筒發(fā)生“氣鎖”現(xiàn)象而無法工作。
為了消除“氣鎖”現(xiàn)象的發(fā)生,提高泵效,傳統(tǒng)的做法是,在抽油泵的下端,安裝一個氣錨,該裝置可將氣體和原油液體進行有效分離,確保抽油泵正常工作。但傳統(tǒng)的螺旋式氣錨在稠油井上的應(yīng)用并不理想,原因在于用以補充地層能量的氣體,尤其氮氣,物理性質(zhì)是微溶于油;同時由于稠油粘度較高,氣錨的多極螺旋式結(jié)構(gòu)也會增加液體進泵的阻力,對泵效產(chǎn)生負面影響。
機械專業(yè)畢業(yè)、深諳抽油泵“脾性”的項目長羅恩勇和鉆采院技術(shù)人員合作攻關(guān),他們在充分考慮稠油高粘度、且多數(shù)老井套管存在變形問題后,對傳統(tǒng)的螺旋式氣錨進行了“一減”、“一加”改進,將螺旋氣錨的旋轉(zhuǎn)圈數(shù)適當(dāng)減少,將氣錨的縱向沉降距離適當(dāng)加長,這一長螺距、長距離重力沉降高效導(dǎo)流設(shè)置,除了最大限度地增加油流進入抽油泵通道的空間,還將氣錨的最大外徑嚴(yán)格控制在108毫米以內(nèi),使得一般的套管變形井段都可以通過。截至4月26日,該裝置在杜 84-41-37、杜212-33-315等11口井上試驗,泵效平均提高5.5個百分點。