東辛采油廠稠油地質(zhì)儲(chǔ)量豐富,儲(chǔ)量為6000萬噸左右,目前稠油井約150口,產(chǎn)出的原油組分中含有較多的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重質(zhì)組分,所以原油粘度較高,流動(dòng)阻力大,大大增加了原油地面輸送的難度。特別是冬季天氣寒冷,原油溫度低,油井粘度變大,在管線內(nèi)流動(dòng)性變差,造成回壓升高,經(jīng)常堵管線,管線不能正常輸送。目前管線輸送主要采用化學(xué)降粘、物理降粘和電加熱等工藝;瘜W(xué)降粘是將一定濃度的化學(xué)藥劑擠入井口管線,利用化學(xué)藥劑和原油之間的相互作用降低原油粘度,解決稠油井地面輸送難的問題;物理降粘是采用摻水(需要具備供水管線),定期沖洗管線降粘;電加熱爐來給原油加熱,耗電量高,每天耗電約 900kW/h,目前該工藝已經(jīng)停止使用。化學(xué)降粘和物理降粘適于近距離原油地面輸送,冬季遠(yuǎn)距離輸送時(shí)采用則成本高、效果差,造成約有50多口油井經(jīng)常停井,因此需要一種新工藝、新技術(shù)來支撐這些油井的正常生產(chǎn)。近年來,針對(duì)稠油井缺少天然氣,技術(shù)人員研制了自燃煤式油井加熱爐,并在57口稠油井成功應(yīng)用。
使用時(shí),首先將加熱盤管進(jìn)口與油井來油管線相連,從加熱盤管出口與油井去油管線相連。從填煤口及爐膛,將木頭填于其內(nèi)點(diǎn)火,隨后再填入無煙煤,打開送風(fēng)口,使風(fēng)進(jìn)入爐內(nèi),這樣在燃燒時(shí)有充足的氧氣使燃料燃燒并產(chǎn)生大量的熱量,產(chǎn)生的熱量傳給銷釘式盤管加熱,并傳給盤管內(nèi)的原油使其溫度上升,由于采用了銷釘式盤管,爐子燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱量吸收率可以達(dá)到90%以上。燃燒時(shí)產(chǎn)生的一氧化碳沿著煙囪排除爐外。爐子出口溫度需要調(diào)節(jié)時(shí),可通過調(diào)節(jié)送風(fēng)口進(jìn)風(fēng)量和煙囪風(fēng)量控制閥排風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)出口溫度的調(diào)節(jié)。
2009年公司制作了兩臺(tái)樣機(jī),在東辛采油二礦辛69-2井、辛53-6井進(jìn)行了井場試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)改制10臺(tái)樣機(jī)在辛24-3井試用,F(xiàn)場鑒定效果良好,在其他礦推廣使用。
2010年冬在采油一礦、廣利管理區(qū)等處油井安裝使用了45臺(tái)自燃煤式油井加熱爐,均未發(fā)生管線堵塞現(xiàn)象,回壓平均下降0.5MPa,日單井增油0.5噸,年增油1萬多噸。
至2010年底,共安裝自燃式油井加熱爐57臺(tái),平均回壓下降0.5MPa,日單井增油0.3噸。按年使用90天計(jì)(夏季可以不點(diǎn)爐),平均每口井年增油27噸,年增油合計(jì)1539噸。
通過自燃煤式油井加熱爐在東辛采油廠57口井次的使用,解決了該廠這類油井多年來冬季不能正常生產(chǎn)的問題,是一種實(shí)用的采油工藝,具有很好的推廣價(jià)值。