天然氣市場(chǎng)遭遇酷寒,價(jià)格低位運(yùn)行,市場(chǎng)需求乏力。天然氣生產(chǎn)企業(yè),如何依靠自身內(nèi)力制造暖流?降低生產(chǎn)成本,這是西南油氣田公司的回答。今年前8個(gè)月,公司降低生產(chǎn)成本9000多萬(wàn)元。
靠苦干實(shí)干
雖已立秋,川渝地區(qū)仍然持續(xù)高溫。西南油氣田五探1井等重點(diǎn)新井建設(shè)現(xiàn)場(chǎng),汗水濕透員工工衣后鹽漬格外顯眼。
天然氣供應(yīng)充足、快速提高產(chǎn)能的壓力不大,西南油氣田為何仍然搶工期建設(shè)重點(diǎn)新井?這些井關(guān)系到新領(lǐng)域勘探?jīng)Q策,早見“目的層”有利于科學(xué)部署;可利用夏秋季節(jié)川渝地區(qū)充足的水電,減少發(fā)電機(jī)的使用,節(jié)約投資;秋種之前動(dòng)土,能大幅減少青苗賠償費(fèi)用。
8月5日,去年10月全面投產(chǎn)的遂寧龍王廟凈化廠對(duì)7套含硫氣凈化裝置進(jìn)行一年一度的檢修,高溫有利于保證除銹刷漆質(zhì)量。這個(gè)廠通過“逐套檢修設(shè)備,員工輪流上班”的方式,減少工地常駐員工,降低后勤保障工作量,節(jié)省成本。通過優(yōu)化勞動(dòng)組織,鼓勵(lì)員工修舊利廢降低成本。第二套凈化裝置鍋爐“除氧”水泵的部件壞損,當(dāng)班員工從庫(kù)房找到同一廠家的舊泵換上,并把剩余可用部件清洗干凈,重新包裝以備再用。
臥龍河氣田氣井產(chǎn)量壓力較低。今年年初以來(lái),西南油氣田優(yōu)化采氣生產(chǎn)流程,有序停運(yùn)80多臺(tái)設(shè)備,改自供電為國(guó)家電網(wǎng)供電,共節(jié)約電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元,月均節(jié)省電費(fèi)2萬(wàn)多元。
靠轉(zhuǎn)型升級(jí)
川東石炭系是西南油氣田主力生產(chǎn)氣藏之一,大規(guī)模開發(fā)30多年后,地層泥砂微粒堵塞天然氣進(jìn)入井底的通道,降低了單井日產(chǎn)量,增加了生產(chǎn)成本。
西南油氣田組織科技攻關(guān),用自主研發(fā)“井下取樣器”,取出堵塞物,分析成分,優(yōu)選解堵溶劑、工藝,并配套改進(jìn)工具,形成新解堵技術(shù)。截至8月25日,應(yīng)用新解堵技術(shù)的10多口井,單井日產(chǎn)量平均提高3.6萬(wàn)立方米,川東石炭系生產(chǎn)成本大幅降低。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)公司降本增效,新解堵技術(shù)只是案例之一。
回收再利用頁(yè)巖氣井壓裂液是西南油氣田特有的技術(shù)。在長(zhǎng)寧H3頁(yè)巖氣平臺(tái),公司自主研制“一體化橇裝處理”裝置,節(jié)約投資80多萬(wàn)元。應(yīng)用“精細(xì)氣藏描述”新技術(shù)分析剩余儲(chǔ)量,五百梯氣田將6臺(tái)增壓機(jī)壓縮為5臺(tái),月均降低采氣成本3萬(wàn)多元,氣田日產(chǎn)量基本不變。不斷改進(jìn)“抽吸天然氣”辦法,今年前8個(gè)月,節(jié)約生產(chǎn)成本160多萬(wàn)元。
靠精打細(xì)算
省能補(bǔ)貧,勤能補(bǔ)拙;精打細(xì)算,油鹽不斷。
云安廠氣田是保障三峽庫(kù)區(qū)用氣主力。云安11井干法脫硫裝置臨近使用年限,西南油氣田廣泛征求意見,新建1.5公里管道,將管網(wǎng)凈化氣直供用戶,將含硫氣外輸進(jìn)行脫硫處理。實(shí)施后,節(jié)約成本200多萬(wàn)元,擴(kuò)大了供氣能力和范圍。
降低超高純氦氣生產(chǎn)成本的辦法與云安11井不同。
超高純氦氣是西南油氣田特有的產(chǎn)品。采用傳統(tǒng)操作法從天然氣中提取的超高純氦氣,每充裝一瓶氦氣損耗0.2立方米。西南油氣田經(jīng)過多次模擬試驗(yàn),形成充裝氦氣操作新辦法。今年前8個(gè)月,共充裝800多瓶,節(jié)約1.6萬(wàn)元,產(chǎn)品質(zhì)量完全合格。
降低生產(chǎn)成本同時(shí),西南油氣田嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。
西南油氣田的科研大廈到總部機(jī)關(guān)之間,每周有4趟固定的交通車。從今年5月起,改固定派車為按需派車,用車費(fèi)用同比降低近3萬(wàn)元。