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高壓軟啟動為原油煉廠增效

[加入收藏][字號: ] [時間:2013-01-28  來源:石油與裝備雜志  關(guān)注度:0]
摘要:   煉油化工行業(yè)有許多容量達數(shù)千千瓦的大型風機,配套用高壓電機對供電容量及可靠性要求甚高。這些風機配套用電機傳統(tǒng)上大多采用增大系統(tǒng)終端變壓器容量的方式直接啟動或串電抗器啟動的方式降壓啟動。   中原石...


 

  煉油化工行業(yè)有許多容量達數(shù)千千瓦的大型風機,配套用高壓電機對供電容量及可靠性要求甚高。這些風機配套用電機傳統(tǒng)上大多采用增大系統(tǒng)終端變壓器容量的方式直接啟動或串電抗器啟動的方式降壓啟動。

 

  中原石化總廠作為一級用電負荷地處華中電網(wǎng)末端的油區(qū)供電網(wǎng)絡(luò),受當?shù)仉娋W(wǎng)結(jié)構(gòu)及容量的的約束不能滿足隨時啟動的要求,如何快速啟動電機成為開工以來的技術(shù)難題。

 

  直接啟動問題重重

 

  首先,6KV大功率電機直接起動條件苛刻,協(xié)調(diào)電網(wǎng)任務(wù)艱巨,不能盡快啟動。其次,突然停電恢復(fù)供電后電機不能快速起動所帶來的損失和危害巨大。由于外部電網(wǎng)及天氣因素導(dǎo)致突然停電或晃電恢復(fù)供電后,高壓電機由于起動條件不滿足不能及時起動恢復(fù)裝置的正常生產(chǎn),降低裝置的運行效率,甚至使裝置被迫停工檢修。再次,電機的直接起動也存在很大的危害性。直接起動啟動電流會引起電網(wǎng)電壓的急劇下降,造成大面積電網(wǎng)波動達20%左右,嚴重影響同電網(wǎng)內(nèi)其它用電設(shè)備正常工作;起動時5倍于額定電流的起動電流給電機帶來的溫升和負載的沖擊,存在損傷電動機絕緣降低電機壽命的危害;全壓直接啟動時的起動轉(zhuǎn)矩大約為額定轉(zhuǎn)矩的2倍,給靜止的機械設(shè)備部分帶來機械損害。

 

  高壓軟啟動技術(shù)解難題

 

  高壓電機啟動方式根據(jù)電網(wǎng)容量情況,常規(guī)的啟動方式可以采用全壓啟動、電抗器降壓啟動、自藕變壓器降壓啟動。近幾年隨著電力電子器件的研發(fā)應(yīng)用高壓軟啟動裝置應(yīng)運而生,主要有微電子高壓軟啟動和液態(tài)高壓電動機軟啟動裝置及變頻器。

 

  液阻高壓軟啟動 該技術(shù)誕生于1998年,其主回路接線方式同晶閘管軟啟動,其限流電力器件是液阻箱極板之間的電阻。液阻的連續(xù)調(diào)節(jié)靠極板間距,拖動極板間距的是伺服電機,極板伺服系統(tǒng)是決定這類裝置品質(zhì)的關(guān)鍵,所以維護工作量大。

 

  2000年又出現(xiàn)了熱變電阻軟啟動(如圖1),它是導(dǎo)電極板不動的液阻高壓軟啟動,免除了繁雜的伺服控制系統(tǒng),在軟起過程中液阻熱耗轉(zhuǎn)化為溫升,致使載流子增加,液阻阻值變小好像在啟動過程中配伺服系統(tǒng)控制極板在移近。

 

  存在問題:極板腐蝕問題和電解液揮發(fā)而帶來的補充水的問題,故它存在受環(huán)境溫度影響,啟動過程中電網(wǎng)電壓波動沒辦法解決的問題,故不同次軟啟動過程的一致性較差。

 

  晶閘管高壓軟啟動 該技術(shù)試制品2002年面世,接線方式是將晶閘管串聯(lián)在電機定子回路里,3隊接成反并聯(lián)的晶閘管使用,以實現(xiàn)電動機限流的電力電子器件,晶閘管的導(dǎo)通角由裝置內(nèi)的控制核心單片機按照反饋控制原則決定。但是,由于目前電力電子制造業(yè)能夠提供的晶閘管的耐壓有限,需要好幾支晶閘管串聯(lián)充頂一個,以確保晶閘管的安全。近年來在功率晶閘管的高壓化方面也取得突破,6.5KV和8.5KV的高壓系列晶閘管相繼商品化。各種高壓軟啟動裝置的比較見表1。

 

  實際應(yīng)用

 

  經(jīng)過對多種高壓軟啟動技術(shù)進行對比分析,結(jié)合中原煉廠主風機的工作現(xiàn)場實際,選用了晶閘管高壓軟啟動技術(shù)對主風機進行控制,電氣接線圖如圖3。通過實際運行證明:本啟動模式解決了以前存在的問題,達到了全廠電網(wǎng)安全平穩(wěn)運行的目的。

 

  工作過程:軟起動開始前,1QS、1QF、2QF均處于斷態(tài)。開始后,1QS閉合,電子控制屏接收到軟起動指令,合上 1QF,三相中壓電源接至TRQ?刂葡到y(tǒng)檢測開關(guān)狀態(tài)、光纖觸發(fā)部分和晶閘管組件正常后,根據(jù)用戶設(shè)定的工作特性,按一定函數(shù)和嚴格邏輯關(guān)系,給出移相脈沖,經(jīng)光纖傳輸至TRQ,控制晶閘管觸發(fā)角,平滑調(diào)節(jié)輸出電壓,平穩(wěn)起動電機M,隨著電壓的增加電流也相應(yīng)變化下降,并在液晶屏上實時顯示電壓電流等參數(shù)和主要器件的工作狀態(tài)。當軟起動器已輸出滿電壓時,閉合2QF,停發(fā)脈沖,停止工作后,斷開1QF,于是電源電壓直接加到電機端子,電機M進入正常運行。軟停車則是其逆過程。

 

  利用晶閘管高壓軟啟動技術(shù)對中原煉廠的兩臺主風機電機(4000KW、3200KW)進行控制啟動,避免了因突然停電再啟動過程對總廠生產(chǎn)帶來的損失。按照每次損失僅以30萬元計算,每年至少8次使用軟起動,可減少直接損失240萬,取得了良好的經(jīng)濟效益。



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